在石化生产有条不紊的背后,是无数技术人员默默守护着每个系统的稳定运行。
3月20日15时50分,福海创公司吸附塔SCS系统出现突发状况,内操林保定发现PLC故障报警后,立即联系仪控专业。
尽管吸附塔PLC控制系统实际仍在正常运行,但内操无法实时监控吸附塔运行参数,装置陷入“盲运行”状态。SCS系统不仅无法调整工艺参数,运行情况的监控也完全中断。
面对突发危机,内操迅速切换策略,借助DCS画面密切监控产品质量、产量以及吸附塔压力波动,艰难维持装置运行。
生产专业团队迅速响应,立即成立了专项应急小组,全力协助仪表团队开展故障排查工作。一方面,安排编写SCS系统异常紧急停工应急预案,明确内外操职责与应急流程,提升班组应急能力;另一方面,现场暂停非必要作业,降低生产干扰,并及时调整异构化单元反应温度和压力,防范产品不合格风险,同时安排技术人员夜间值班。
仪表团队争分夺秒,连夜调配所需配件。配件到位立刻开展安装调试工作。3月21日22时50分,SCS系统画面成功恢复。
为确保系统完全恢复正常,技术人员连续数小时不间断地监控着各项数据的波动情况。
与此同时,仪表团队与生产专业人员并未就此松懈,在检查拉曼光谱分析仪时,发现其与SCS系统通信进程中断,经重启相关进程,拉曼曲线也恢复正常。
经过多轮细致严谨的检查与不间断的观察,确认各系统参数均保持稳定,装置运行亦趋于平稳。
从发现故障到最终解决问题,各专业默契联动,如同紧密咬合的齿轮持续稳定运转,保障了装置安稳运行。
这场历时31小时的危机处置,见证了福海创各团队的专业素养、协作精神与责任担当,是一场多专业协同作战的攻坚实录,更是各团队攻坚克难精神的生动写照,彰显出当代产业工人“在危机中育新机,于变局中开新局”的硬核担当。
(刘春艳 贾勋勋 摄影报道)