通版阅读请点击:
展开通版
收缩通版
当前版:2版
发布日期:
技术改造为践行“双碳”目标赋能
——鸿山热电公司锅炉燃烧诊断及优化试验纪实
文章字数:1,282
  从最初#2锅炉省煤器出口烟温长期高于#1锅炉,到目前#2锅炉烟温低于#1锅炉约5℃;从最初#2锅炉燃烧特性差,低灰熔点煤掺烧比例大幅低于#1锅炉,到目前#2锅炉燃烧特性变好,掺烧比例高于1#锅炉;从最初#2锅炉脱硝入口NOx浓度高于#1锅炉,到目前#2炉脱硝入口NOx浓度大幅度降低并低于1#炉,氨耗量为较检修前下降约16.5%,达到节能减排效果……
  9月16日,一份关于#1、#2锅炉燃烧诊断试验报告出炉。报告显示,鸿山热电公司#1、#2锅炉在经过燃烧调整并投入运行半年后,环保参数得到有效控制,锅炉燃烧特性明显改善。一至八月份,该公司在机组负荷受限的情况下,累计发电量创投产以来最高纪录。
  “公司#1、#2机组自投产以来,#2锅炉存在易结焦、排烟温度高、金属温度长期运行在高限值、NOx浓度长期高于#1炉等问题,两台锅炉日常运行差异显著。”该公司劳模创新工作室锅炉团队看在眼里,急在心上。
  为找出两台机组差异原因,他们多次召开“诸葛会”。经过前期的可行性研究和大量准备工作,劳模创新工作室锅炉团队与西安热工研究院研讨制定了切实可行的技术改造方案,最终决定对两台锅炉燃烧系统、制粉系统进行一次全面系统性的比对诊断及优化调整试验,从而获得其燃烧系统、制粉系统的最佳运行方式,最大程度降低炉内热偏差,为锅炉、制粉系统日常运行操作调整提供科学依据。
  今年年初,准备工作就绪后,劳模创新工作室锅炉团队把握机遇、主动作为,利用机组大修契机,紧抓“双碳”目标下的重大机遇,全面启动#1、#2锅炉燃烧诊断及优化试验。
  “节能和提高能效是引领经济社会发展质量、牵动绿色低碳发展的‘牛鼻子’。锅炉燃烧器优化改造项目,正是响应国家双碳排放要求的重要举措,可以说是直接关系国计民生的大事情。”劳模创新工作室成员陈俊彬说。
  此次改造内容包括锅炉冷态检查试验、制粉系统优化调整试验、燃烧系统优化试验、#2锅炉燃烧诊断等内容,是一次规模较大、优化内容较为精细的试验。为保证改造的顺利进行,该公司成立了试验工作组,紧盯攻坚目标,建立沟通协调机制,定期对试验进度、遇到的问题进行分析解决,整个项目改造过程安全、环保、经济、高效。
  在攻坚创效的关键阶段,该项目团队面临极大的挑战,没有先例,没有借鉴,没有参考,一切只能靠摸索。“为了达到预期,我们常常推倒方案重头再来,逐一排查是否与设计出现偏差,最终发现并改进。”劳模创新工作室成员付红亮说。日复一日地在生产现场和办公室之间奔波,在外人看来可能是枯燥而辛苦的,但团队成员却不以为然,以苦为乐。
  此次精益化改造工作,鸿山热电公司把“三提三效”工作落实到生产一线,通过加班加点、严控细节、把关验收等措施,于今年4月圆满完成了任务,交出了满意的答卷,有效提高燃料的利用率,降低排烟温度,降低废气、废渣的排放量,为全面完成年度目标任务提供坚强保障。
  锅炉燃烧器调整改造是鸿山热电公司一年来技术创新发展的一个缩影。据统计,今年该公司实施的技术改造项目共11项,即6项安全改造项目、3项技术升级项目、1项两化融合项目、1项性能优化项目。(刘寒婷)